b)鑄鋁-銅合金
耐熱性好,塑性和韌性好,焊接、加工性能好,但鑄造和耐蝕性差,疏松傾向性大,葉片的外觀、表面線型較差。抗振性好,使用2年后防磨鼻有磨穿,防磨層有脫落,抗磨性不強(qiáng)。安裝后需做動平衡調(diào)試,風(fēng)機(jī)運行中振動易漂移,未發(fā)生葉片斷裂。
c)鑄鋁-鋅合金
鑄造性能好,耐蝕性良好,但具“自硬”傾向,隨著鋅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,鑄造性能下降時形成熱裂,針孔和疏松傾向增大。抗振性差,抗磨性一般,根部容易產(chǎn)生裂紋,運行中多次出現(xiàn)葉片斷裂。
4.2 防止風(fēng)機(jī)失速喘振的技術(shù)措施
4.2.1 降低煙氣系統(tǒng)阻力
對1號爐尾部煙道進(jìn)行模擬試驗后,采取以下的技術(shù)措施:
a)將電除塵器出口由2個并行煙道經(jīng)90°轉(zhuǎn)彎水平匯合改為30°水平匯合的三通部件。
b)將兩處90°彎頭和收縮段的截面改變,并加分隔板,將直角彎頭外角由銳角改為圓角。
c)在三處彎頭煙道內(nèi)重新設(shè)計布置導(dǎo)向板。
煙道改進(jìn)后經(jīng)驗證,尾部煙道阻力共降低340 Pa,引風(fēng)機(jī)電流降低4 A以上,降阻后引風(fēng)機(jī)運行點距離失速線遠(yuǎn)了。

4.2.2 減少空預(yù)器積灰和漏風(fēng) [-page-]
運行中控制空氣預(yù)熱器阻力在-1.0~-1.2kPa之間(其設(shè)計值為-0.92 kPa),加強(qiáng)空預(yù)器的阻力監(jiān)視,做好空預(yù)器的吹灰工作,只要阻力大于-1.2 kPa,即進(jìn)行吹灰,平時堅持定期吹灰。在每次機(jī)組大小修時,清洗空預(yù)器受熱面,主要措施是用TJ-4和RJ-5型空預(yù)器清洗劑,采用潤滲—乳化—松散—退靜電—防銹蝕—預(yù)膜—整套空預(yù)器受熱元件不拆卸的化學(xué)清洗新工藝,同時,對空氣預(yù)熱器密封進(jìn)行改造,將冷端徑向密封由24片改為48片,另外將冷熱端靜態(tài)密封及熱端中心筒密封進(jìn)行改造,將原來空預(yù)器入口煙道伸縮節(jié)由二波伸縮節(jié)改為三波伸縮節(jié),材料由CORTEN鋼改為SUS304鋼。經(jīng)過密封改造后,空預(yù)器漏風(fēng)率控制在12%以下,將系統(tǒng)效應(yīng)損失降到盡可能低的程度。
4.2.3 加裝風(fēng)機(jī)失速報警裝置
針對1號爐A引風(fēng)機(jī)的特殊情況,在風(fēng)機(jī)就地裝差壓表,進(jìn)行跟蹤巡視校驗,發(fā)現(xiàn)不正常情況及時分析和調(diào)整,使差壓值不大于137.3 kPa。